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【扬子江质量故事巡礼】STAR QC小组:成功背后的艰辛
作者:曹恒秀 祁明超 中国医药报 2019-3-21 8版 发布时间:2019/3/21 0:00:00 浏览次数:462
2018年,在扬子江药业集团STAR QC小组成员的不懈努力下,成功地解决了机器人后包装线设备运行效率低的问题,为企业创造了显著的经济效益。此项QC课题在第39届全国医药行业QC成果展示中一举夺得一等奖和最佳发表奖。
 
头孢粉针剂1号车间根据公司“节能降耗,持续改进”的理念,引进了开箱机器人、装箱机器人、纸垫机器人和码垛机器人。刚开始试机时,大家发现新设备与车间原有设备在联机过程中,异常情况增多,设备停机时间较长,人员频繁处理待处理品,核实产品数量,工作时间长,增加了员工劳动强度。针对这一现象,STAR QC小组成员决定将本次QC攻关内容及目标定为《提高机器人后包装线设备运行效率》。
 
万事开头难,小组成员踏上了攻关征程。1月份,正值寒冬,小组成员为了找到影响机器人后包装线设备运行效率的主要因素,通宵达旦地进行摸索,车间主任也来到生产现场,对于设备异常情况进行分析讨论。生产班长、设备工程师在现场收集数据,早中班连着上,从来没有一句怨言。大家团结合作,集思广益,终于找到影响机器人后包装线设备运行效率的主要因素,并一一解决。
 
如何能够让QC成果得到更好的展现呢?撰写QC论文过程中同样充满了艰辛。STAR QC小组撰写人在高强度的生产任务中,经常加班加点地修改论文。为了更好地收集数据,她反复到生产现场做试验,将大家的数据进行整理汇总。她常说的一句话就是“我们不求有好的成绩,不求有多么伟大的成果,只求尽自己所能,做最好的自己”。就这样坚持着,QC论文以更加完美的形式呈现给了大家。
 
进入最后的论文发表阶段时,发表人每天在车间一遍一遍地练习,晚上回去加班修改PPT与演讲稿,哪怕在练习过程中遇到感冒嗓子疼的情况都没有停止过,为了能够将最完美的一面呈现出来,哪怕是一处卡顿,都要练习三遍以上,最终获得了最佳发表奖。这是小组成员共同努力的成果,也是头孢粉针剂1号车间的荣誉。


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